过好紧日子|水资源高效利用 年创效超4000万
来源: 夏泽民 郭友东 孙远敬 2025-12-18 查看:

水资源高效利用是化工生产降本增效的核心课题。作为工业生产的关键介质,脱盐水因制备需经多级过滤、反渗透及离子交换等复杂工艺,长期面临能耗高、药剂消耗大、设备运维成本高企的挑战。近期,鲁西集团聚焦“优化水源、节水创效”技术攻关,通过工艺创新与资源重构,推动水资源高效回用,实现年综合效益超4000万元,走出一条“以水养水、以技提效”的绿色发展新路径。
优化路径让回用水“身价倍增”
动力事业部通过优化回用水输送路径,实现水资源价值阶梯式跃升。此前,处理后的回用水仅作为普通补给水直供生产装置,潜在价值未充分释放。改造后,回用水经反渗透分离纯化升级为“提质淡水”,直接并入淡水管网,这一转变使其从“基础补给品”升级为“高附加值产品”。目前,该管线提质淡水流量稳定在390吨/小时,年创效超2000万元。
提质淡水替代激活降本潜力
煤化工事业部西区装置以提质淡水替代部分脱盐水,在保障粉煤气化系统稳定运行的前提下,同步实施两项关键技改:一是加装精密过滤器,深度去除水中微杂质,确保供水水质稳定;二是建立定期水质监测机制,实现生产风险闭环管控。目前,提质淡水已覆盖密封水罐、机泵降温、仪表点冲洗等环节,每小时减少脱盐水用量63立方米,年节约成本1260万元。
循环利用破解“大进大排”困局
煤化工事业部东区装置同步实施淡水替代脱盐水措施,每小时减少50立方米脱盐水的消耗。此外,还针对气化炉水循环系统“大进大排”水资源消耗高的问题,从降低灰水硬度入手,通过增设污水处理回用管线,将沉淀过滤后的除硬灰水重新引入循环系统,大幅削减新鲜水(脱盐水、淡水、汽凝水)补给量,自管线投用以来,平均每小时回用除硬灰水100立方米,两项举措年合计降本近1000万元。
鲁西集团以提质淡水替代脱盐水的创新实践,不仅是工艺技术的突破,更是对“过好紧日子、勤俭办事业”理念的生动诠释,通过将水资源“潜在价值”转化为“真金白银”,既破解了脱盐水制备的高能耗难题,又为行业绿色低碳转型提供了可复制的“鲁西方案”。未来,企业将持续深耕水资源梯级利用与循环利用技术,探索更多提质增效路径,为高质量发展筑牢坚实的水源支撑。



